印刷油墨废水成分复杂,色度大,有机物含量高(COD 可达20 g/L 左右,有的高达300 g/L),生物降解性很低,大多具有潜在毒性,是极难处理的工业废水之一。直接排放会破坏水生生态环境,造成水体严重污染。
常用废水处理办法
1、混凝气浮-微电解-SBR工艺
原水CODcr为2808.5mg/L,色度1562.6倍,经沉淀隔油处理后,CODcr去除率到达22.4%,色度去除率达10%。再经混凝气浮处理,CODcr去除率到达75.8%,色度去除率达85.9%。然后,微电解使COD去除率达27.6%,色度去除率达66%,提高了废水的可生化性和明显的脱色效果。*后由一座容积为140m3、BOD5容积负荷为0.18kg/m3、充放率为30%的SBR处理,到达COD去除率82.2%、色度去除率60%。*终出水CODcr到达71.9mg/L,去除率为97.4%,色度30.7倍、去除率为98%。该工程的处理效果明显,虽然COD和色度的去除要依靠混凝气浮,但因为选用了微电解工艺,提高了废水的可生化性,从而保障了SBR工艺单元的安稳运转。小型油墨废水处理设备
2、化学氧化-混凝工艺
废水的成分要包含水性油墨、淀粉和表面活性剂。通过运用氧化脱色剂KMnO4、H2O2、NaClO、活性炭的选择性实验;通过对絮凝剂:Y-13、FSH7、FCH3、FO4248、AN910SH的挑选实验和投加量以及pH调理实验。
3、超滤技术
废水通过三组超滤组件后,COD去除率到达92%,浓缩液中固含量到达99g/L(约10%),透水液的浊度在0.14~0.4NTU范围内。可是,COD的去除率与可溶性的污染物的数量有密切关系,可溶性的污染物不能被超滤技术所去除。
4、铁屑微电解工艺
原水先用HCl调理pH值后,得到沉降预处理,COD从6500~8500mg/L降到850~1000mg/L,色度从不透光降到160倍。出水再经微电解和石灰乳中和沉淀。通过对微电解要工艺参数:pH值、铁屑量、焦炭量、反应时间的静态和动态实验,得到微电解的*佳工艺条件:pH值为4.0、铁屑量10%、焦炭用量占填料量16.65%、反应时间60min。废水的COD再次去除50%,色度去除90%。原水经沉降预处理和铁屑微电解两段处理,COD去除率达85%,色度的去除率达95%,具有较好的效果。小型油墨废水处理设备
5、混凝气浮-触摸氧化组合工艺
选用混凝气浮-触摸氧化组合工艺,能将水性印刷油墨废水、食堂污水、日子污水综合处理到达较好的效果。水性油墨废水经隔除较大悬浮物后混凝气浮,固液分离后,再与食堂污水、日子污水混*高达182000mg/L,色度4000倍,通过絮凝剂碱式氯化铝和助凝剂烧碱和聚丙烯酰胺使废水构成矾花后气浮,可将COD去除率到达46.6%。每日排水量为20吨的气浮净化后的废水与每日100吨的食堂污水及日子污水(COD<366mg/L)混合,再经厌氧预处理调理后,进行二生物触摸氧化处理。生物触摸氧化池A段逗留2.8小时,B段逗留3.3小时。此工艺组合具有处理效果安稳、耐冲击的特色。